综采液压支架配件阀类主要有以下几种:电液控制器、 电液换向阀组、 稳压电源、 耦合器、 压力传感器、 推移千斤顶行程传感器 、小流量安全阀、 中流量安全阀 、大流量安全阀、 超大流量安全阀 、百升安全阀 、首片操纵阀、 中片操纵阀 、尾片操纵阀、 操纵机构·操纵手柄 、操纵阀阀杆组件 、压杆组件、 顶杆组件、 配液板 、操纵阀阀垫 、操纵阀阀芯、 操纵阀阀套、 KJ系列单向锁、 DN系列单向锁 、KJ系列双向锁、 DN系列双向锁 、立柱控制阀组、 反冲洗过滤器、 喷雾过滤器 、过滤器 、高压先导截止阀 、球形截止阀 、锥面截止阀、 平面截止阀 、液控单向阀 、液控单向阀阀接板、 回液断路阀·单向阀、 双针耐震压力表、 底阀 、差动组合阀、 双交替单向阀 、交替单向阀 、喷雾阀、 喷嘴组件等。河南合信。
山工816推土机脚油门不能正常控制速度是什么原因?
1、原因分析:检查传动油够不够,滤芯是否堵塞,压力够不够。2、如果大臂,转向都没有则是连接钢片烂了,需要吊发动机更换。3、检查各档压力是否正常,挂档后传动轴有没反应。如果压力正常,则是某档位卡死了需要掏箱。4、如果挂档后传动轴有反应,则可能是刹车抱死了或者牙包卡死了。5、如果没有压力,检查油和滤芯。排除油和滤芯的问题。则是行走泵泄油了或者切断阀卡死了。
由液压卷扬机的工作原理可知,卷扬机由下列主要部件组成:①液压马达:液压马达型式常为轴向柱塞式和径向柱塞式马达,轻载卷扬机可采用端面配油的摆线齿轮马达;②制动器:其结构为液压常闭多片盘式制动器,弹簧制动液压松开;③减速器:一般为一级或二级行星轮系;④卷筒和机架:⑤阀块:阀块由梭阀、平衡阀及油路块集成。图4-1就是此种类型结构卷扬机。
1自带减速器的卷扬机
图4-4所示AF15000型液压卷扬机是将液压马达、制动器和减速器等部件组成一体,称为卷扬机减速机。减速机外壳与卷筒固定,而液压马达外壳与支架固定。不同规格型号的减速机,配以相应卷筒和机架,即组成液压卷扬机的系列产品。
图4-4 AF15000型液压卷扬机
2具有自由下放功能的卷扬机
具有自由下放功能的液压卷扬机有两种型式结构。一种是传动输出轴与卷筒之间设一离合器,离合器结构类似制动器,详见图4-5ILYJ5系列自由下放卷扬机。离合器也是常闭式,弹簧闭合,液压分离,由单独换向阀控制。
图4-5 ILYJ5系列自由下放卷扬机
图4-6是具有自由下放速度可调的液压卷扬机,在卷筒上设有闸带制动器,通过控制液压缸中压力,即可实现重载自由下放过程中的速度调节。
图4-6 ILYJ5系列自由下放速度可调的卷扬机
另一种具有自由下放功能液压卷扬机的液压原理见图4-7,液压卷扬机上加一外控油路,来控制制动器和液控单向阀。卷扬机实行自由下放作业时,卷扬机的换向阀处于中位,接通外控油路,使制动器松开、液控单向阀打开,液压马达进油口与出油口连通,卷扬机在负载作用下实现自由下放动作。这种卷扬机比采用离合器自由下放的卷扬机结构简单,液压岩心钻机上应用较多。
3RW300型液压卷扬机
(1)结构:图4-8为美国BRADENRW300型卷扬机的结构图,此卷扬机设计最大提升能力13950kg。
图4-8中,液压马达16固定在液压马达座13上,并固定在右侧底座12上。液压马达主轴通过内轮18的花键传给卷扬机主轴,主轴左端为一轴齿轮,因此液压马达输出轴直接驱动一级中心轮6转动,一级行星轮25通过滚针轴承24支承在一级行星轮轴26上。一级中心轮通过一级行星轮驱动内齿圈7转动。
图4-7 外控自由下放卷扬机的液压系统图
第一行星轮系的中心轮通过一级行星轮驱动一级行星架(系杆)1转动,而该行星轮架通过花键与二级中心轮3连接在一起,而二级中心轮通过滑动轴承支承在卷扬机主轴(中心轮6)上。二级中心轮通过二级行星轮驱动内齿圈转动,通过二级行星轮驱动二级行星架2转动,而该行星架通过花键与三级中心轮4连接在一起,三级行星架5固定不动,三级中心轮通过三级行星轮22驱动内齿圈7转动。
图4-8 RW300型卷扬机结构图
内轮18与外套筒15之间装有凸轮楔块17,三者构成一单向离合器。外套筒左端外圆加工成齿槽与摩擦片21内齿相啮合。摩擦片外齿与液压马达座13内齿相啮合。卷扬机不工作时通过弹簧14,活塞9压紧摩擦片,使外套筒不能转动。形成具有双制动系统的液压卷扬机。
(2)工作原理:RW300型液压卷扬机的液压系统见图4-9。图4-10为卷扬机的双重制动系统结构图。
图4-9 制动液压系统图
图4-10 双重制动系统结构图
这种卷扬机的特点是在输入轴与多片摩擦离合器之间又装一个带有凸轮楔块摩擦滚动元件的离合器,使卷扬机不必松开摩擦离合器就可提升。
图4-10所示为双重制动系统结构图,其中凸轮楔块式定向离合器由内轮5,外套筒2和凸轮楔块3等组成。内轮内孔为花键轴孔与液压马达轴配合,外套筒外表面加工成凹槽,与一组带有凸齿的摩擦片相配合。
工作原理:当主轴逆时针回转提升外负载时如图4-11所示,凸轮楔块被摩擦力矩带动而滚向间隙宽敞的部分,这时定向离合器处于分离状态,多片摩擦离合器处于弹簧推力作用压紧处于啮合状态不工作。主轴通过行星轮系带动卷筒作提升工作。不受凸轮楔块离合器的影响。
图4-11 自由转动状态
图4-12 锁定状态
提升动作停止时,由于负载的自重会使卷筒反向(顺时针)转动,顺时针转动导致凸轮楔块收缩,并楔紧与内轮和外套筒之间,使定向离合器进入接合状态(图4-12),从而紧紧地将主轴锁住不动,阻止由负载自重引起的反向转动。
卷扬机下降负载时,接通油路,当油压未达到平衡阀开启压力时,液压马达保持不动,另外当油压未达到多片摩擦离合器打开压力时,液压马达也保持不动(图4-12)。只有当油压升至平衡阀的开启压力,同时达到松开多片摩擦离合器压力时,液压马达才能转动,负载下降。平衡阀的开度决定流量和负载下降速度,增加进入液压马达的油量就能够增强压力并加大平衡阀的开度,从而提高负载下降速度。降低流量会使压力降低,平衡阀开度减小,从而降低负载的下降速度。
当操纵阀处于中间位置时,压力下降,平衡阀关闭,负载运动停止。
(3)轮系传动比计算:图4-13为RW300型卷扬机传动简图。设各齿轮齿数z1=15;z2=19;z3=54;z4=26;z5=20;z6=66;z7=20;z8=23。试求主轴转速n1与卷筒转速n6的传动比。
解:首先划分轮系,此轮系有两个周转轮系,一个定轴轮系。中心轮1、行星轮2、内齿圈3与系杆H1组成一级行星轮系;中心轮4、行星轮5、内齿圈6与系杆H2组成二级行星轮系;中心轮7、行星轮8、内齿圈6与系杆H3(系杆为固定件)组成定轴轮系。
图4-13 RW300型卷扬机传动简图
从传动简图4-13中可知:n3=n6;n4=nH1;n7=nH2
写出各轮系传动比,并代入数值
液压动力头岩心钻机设计与使用
由式a得 n1=-36n6+46nH1
由式b得 nH1=-254n6+354nH2
由式c得 nH2=-33n6
上述三式整理后
液压动力头岩心钻机设计与使用
即卷筒与主轴旋转方向相反,传动比i16=69
液压支架操纵阀组型号有:ZCF40103操纵机构,ZHY16-14、ZHY1601(KJ13)、ZCF40103、ZHY16-14X、ZHY1601(KJ13)等多种型号。sh09
液压支架操纵阀组是液压系统中的方向控制阀,是一个配液阀。它可以把高压液分配到需要的部位,完成升柱、降柱、推溜、移架等动作。煤矿采煤用液压支架的操纵阀,通过将阀芯组件中的阀芯置于阀套中心部位的孔中,阀左中煤端用固定堵压紧阀座,右端通过阀芯外圆上的台肩靠在阀套中空的台肩上,使其阀芯为整阀芯(组件)结构,可以单独组装好后整体装入阀孔或拿出,使装配工艺更为简单,井下维修更加方便。
装载机工作装置状态的好坏直接影响机器的工作效率及工程进度,现将其在工作中常见的几个故障分析如下。 1、动臂举升及收斗时速度缓慢 出现此类情况首先应检查油箱油位是否过低,造成高压泵吸油不足或吸空;回油滤清器是否堵塞形成回油不畅,从而造成油箱油位低;应勤洗滤清器保持清洁,加足液压油。其次,检查齿轮泵是否内泄,使高压泵的容积效率达不到要求;进的密封状况是否良好,有无空气进入系统,造成压力不足;齿轮泵进出的接装是否准确无误。在检查排除以上部位的工作隐患后,再检查动臂油缸及动臂操纵阀、翻斗油缸及翻斗操纵阀是否内漏。 经过分析及具体实践找到了快速诊断、排除故障的简便方法: (1)将装载斗装满载荷,举升到极限位置;再将动臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,液压泵停止供油,观察动臂的下沉速度;然后将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂的下沉速度明显加快,则内漏原因出自动臂操纵阀。同样对于铲斗收斗无力现象,也可以利用类似方法,根据操纵杆在中位和后倾位置时翻斗油缸的伸缩情况进行判定。 (2)检查动臂油缸活塞密封环是否损坏。将动臂油缸活塞缩到底,然后拆下无杆腔,使动臂油缸有杆腔继续充油,如果无杆腔油口有大量的工作油泄出(正常的泄漏量应≤30ml/min),说明活塞密封环已损坏,应立即拆换。 (3)若分配阀的O型密封圈老化、变形或磨损,阀杆外露部分锈蚀,致使密封面遭破坏,则会造成分配阀外泄漏。此时应更换O型圈,如果阀杆端头锈蚀严重,可将锈蚀部分磨掉,然后进行铜焊,使之恢复到原有直径阍打磨光滑。若分配阀的阀芯和阀套磨损严重,则会造成内泄漏,此时应更换分配阀,若条件允许也可在阀芯表面镀铬,然后与阀套配对研磨使其配合间隙达到0006~0012mm且无卡滞现象。 (4)先导式安全阀开启压力过低时也会出现此类问题。此时不能盲目调紧总安全阀的调压螺杆,应拆检安全阀看先导阀弹簧是否断裂,导阀密封是否良好,主阀芯是否卡死及主阀芯阻尼孔是否堵塞。如果以上均无问题,则应调整安全阀的开启压力。其调整压力的方法为:先拧下分配阀上的螺塞,接上压力表,再起动柴油机并将其转速控制在1800r/min左右,然后将转斗滑阀置于中位,动臂提升到极限位置,使系统憋压,这时调整调压螺钉,直至压力表读数达到规定值。 2、动臂举升正常,但翻斗缓慢 故障的主要原因在翻斗油缸,翻斗油缸的无杆腔和有杆腔两个过载阀的调定压力应符合规定。压力检测过程为:在测压处接压力表将翻斗操纵阀置于中位,使动臂提升或放下,当连杆过死点时,翻斗油缸的有杆腔和无杆腔应建立压力,翻斗油缸活塞杆动作时压力表所示压力即为过载阀的调定压力。如果压力低于出厂时的调定压力,其原因可能为: (1)翻斗油缸有内泄故障,排除方法与动臂油缸内泄相同。 (2)翻斗油缸过载阀主阀芯有杂质颗粒,将主阀芯卡死,形成主阀芯处于常开状态,形成故障点。 这时应清除杂质,同时检查阀内各零部件的状态,调整阀杆与阀体的配合间隙,正常的配合间隙应为006~0012mm。 3、举升及翻斗时抖动现象 具体故障原因及排除方法如下: (1)油量不足,使工作压力不稳定,应加足液压油。 (2)油路接口处密封不好,使空气进入系统,造成工作压力不稳定,应检查油路各接口处密封。 (3)油液中混入大量空气气泡,使混有空气的油液成为可压缩物体。应消除低压油路中密封不严处,再将混有空气的油液排掉。 (4)液压缸活塞杆的锁紧螺母松动,致使活塞杆在液压缸中窜动。应拆卸液压缸,锁紧螺母。 (5)总安全阀开启压力不稳,使高压油压力发生变化,引起抖动。应检查阀的调压弹簧,调整开启压力。 (6)两翻斗油缸和两动臂油缸内泄量不等,造成流量波动,引起抖动。应将翻斗油缸及动臂油缸内泄故障排除。如检查无问题,而活塞杆有大面积拉毛现象,应将其拆下进行磨削,再镀005mm硬铬,如果杆径被磨过小,可适当增加导向套的厚度。
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