一、收球率低的可能原因分析和解决办法
胶球清洗系统的根本任务是保证胶球的正常循环,使胶球能够顺利输出并回收(系统如图1)。由于系统问题导致收球率偏低,将直接影响凝汽器的清洗效果。
胶球清洗系统可能出现的问题多种多样,视系统结构型式、动作机理不同而各异。结合历次机组大小修对胶球清洗系统的改造来看,洋浦电厂凝汽器胶球清洗系统存在以下几个方面问题:胶球循环单元问题,收球网板问题,一、二次滤网的影响,运行操作的影响等。
11胶球循环单元问题
胶球循环单元由集球器、胶球泵和相应的管路组成。集球器为垂直的筒状容器,容器顶盖配有玻璃窗以便观察。集球器有内置滤网,该滤网由电动执行机构驱动,可旋转至胶球收集位置或胶球循环位置。胶球循环单元运行中存在问题:
(1)一侧胶球泵体发热严重。
(2)循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足。
(3)集球器中有贝壳存在。
对于上述问题,我们全面分析之后,发现存在着设备基础位置过于紧凑,不利于设备安装,同时安装单位没有严格按照设计图纸进行设备安装,调试验收时把关不严。为此,大修时,将胶球泵安装位置从原来位于汽轮机主轴正下方移到凝汽器进、出水管一侧。这样一来,使得收球管路布局合理、管路弯头数量减少,管路不再繁琐、管件少,管道沿程阻力损失变小,两台胶球泵前后压差近似相等,单侧胶球泵体发热的问题得到解决。
12收球网板问题
收球网由两片网板组成,为A型结构,顶部为迎水端,网板将整个管道截面完全遮拦。每片网板底部设有胶球出球口,胶球经此出球口引出至循环单元。每片网板由一根转轴驱动,在非运行工况时可旋转至一定角度,形成与水流方向略微倾斜的H型结构,此时水流对网板进行反冲洗,可去除网板上的杂质,运行时网板转回至A型结构。
经现场收球网管段开盖检查,可见收球网的侧板与壳体之间存在较大间隙,网板底部遮板有一定变形。实际操作中,因为网板变形或反冲洗后网板不能恢复到位等原因,致使该间隙过大引起跑球。改造措施如下:
(1) 收球网板局部改造 收球网板的顶部间隙及侧板与壳体间隙通过加焊板条予以消除,避免跑球。网板底部已有变形,其结构适当改造,加强其刚性,并使之与收球网壳体贴合良好。
(2) 收球网电动头调整 收球网板关闭严实后,调整电动头的机械限位及力矩限位开关,实现收球网板运行中力矩开关压紧,避免网板在水流冲击下产生振动,有利于收球及延长网板寿命。同样网板打开在反洗状态下时,保持力矩压紧在限位撑杆上,也能避免因振动造成的不良影响。在电动头表盘上刻线,标明收球网正确的开合位置,避免因收球网板不到位引起跑球。
13 一、二次滤网系统的影响
机组投运初期,因化学制氯装置经常跳闸且发现不及时,加上停机后阴极保护装置停运,造成海水系统管道腐蚀严重,曾经在连接凝汽器的海水出口管段出现沙眼掺漏。大修时,给海水管道全面做了防腐处理并更换了破损的一、二次滤网,清理了收球器内的贝壳。通过电气线路改造彻底解决制氯装置受海水泵启停冲击跳闸的隐患,保证制氯系统的正常投入。同时对阴极保护装置重新安装。
14 运行操作的影响
自从投运胶球清洗系统以来,一直存在着收球率不稳定的现象,为此,运行技术部门规定:严格执行操作规程,同时加强运行技术技能培训,提高运行人员操作能力,制定了典型的操作票,投运胶球清洗系统之前,必须冲洗一、二次滤网,确保垃圾等杂物不堵塞管道,开启两台海水泵后投胶球运行。出现循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足时,停止一台胶球泵,关闭总出口门,用另一台泵倒灌水的方法排除管道内空气,直到回水管观察窗内没有气泡为止,才能再次启泵投胶球。新胶球必须浸泡至规定时间后再投用,已破损变形的胶球必须及时清除。
二、改进效果及后续问题 经过几年的运行实践,证明我们采取的措施是有效的,胶球清洗系统的回收率已经保持在90%以上,执行规范的操作票,如今投运胶球系统不再是一件费时费力的事了。由于胶球清洗系统的正常投用,确保机组热效率、经济性较高。在改造取得明显成效的同时,也认识到有待在以下两方面改善:
1、加装折流板减少凝汽器出水弯管段紊流的影响;
2、加装导流板消除凝汽器水室死角,减少滞球率。
提高影响凝结水溶氧设备的检修质量,及时消除影响凝结水溶氧的设备缺陷。
此外,凝汽器的严密性,抽真空管的布置都有影响。
凝汽器负压系统有漏点。机组真空严密性不合格,尤其是凝汽器汽轮机侧存在泄漏点时将直接造成凝结水溶氧量高。凝结水泵轴封有漏。凝结水泵在负压状态下运行,轴端采用密封水的方式密封,我厂凝结水泵密封水来自凝结水泵出口的压力水(自密封)和凝补水泵来的密封水。凝结水泵在备用状态时处于负压状态,如果此时密封水压力过低可能造成水封不严,空气漏入泵内使凝结水的含氧量增加,造成凝结水溶氧量超标。凝结水泵入口阀门盘根、门杆、滤网盖不严。对负压系统查漏,检查凝结水泵入口阀门盘根、门杆、滤网盖是否漏气,真空表是否漏气凝结水过冷度大。凝结水温度越低溶解含氧量越高,在冷却水过量的情况下,真空较高,排气温度较低,凝结水会因为被过冷却而温度低,这时凝结水溶解含氧量就会升高。机组补水系统及疏水系统设计不合理。机组补水来自除盐水,通过凝补水泵补入,补充水中含氧量高引起。真空泵工作不正常。真空泵工作不正常,效率低,系统内的不凝气体无法排出,影响机组凝结水溶氧。我厂#2机组近期经常在低负荷时出现凝结水溶氧偏高的现象,经过初步分析查明:低负荷时,凝结水过冷度大造成溶氧量偏高。通过调整,现溶氧量情况明显好转。
汽轮机真空下降分为急剧下降和缓慢下降两种情况:
一、真空急剧下降的原因和处理
1、循环水中断
循环水中断的故障可以从循环泵的工作情况判断出。若循环泵电机电流和水泵出口压力到零,即可确认为循环泵跳闸,此时应立即启动备用循环泵。若强合跳闸泵,应检查泵是否倒转;若倒转,严禁强合,以免电机过载和断轴。如无备用泵,则应迅速将负荷降到零,打闸停机。 循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入口水位过低、网滤堵塞等所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清降杂物。 如果循环水泵出口压力、电机电流大幅度降低,则可能是循环水泵本身故障引起。 如果循环泵在运行中出口误关,或备用泵出口门误门,造成循环水倒流,也会造成真空急剧下降。
2、射水抽气器工作失常
如果发现射水泵出口压力,电机电流同时到零,说明射水泵跳闸;如射水泵压力.电流下降,说明泵本身故障或水池水位过低。发生以上情况时,均应启动备用射水磁和射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。
3、凝汽器满水
凝汽器在短时间内满水,一般是凝汽器铜管泄漏严重,大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障所致。处理方法是立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵。必要时可将凝结水排入地沟,直到水位恢复正常。 铜管泄漏还表现为凝结水硬度增加。这时应停止泄漏的凝汽器,严重时则要停机。 如果凝结水泵故障,可以从出口压力和电流来判断。
4、轴封供汽中断
如果轴封供汽压力到零或出现微负压,说明轴封供汽中断,其原因可能是轴封压力调整节器失灵,调节阀阀芯脱落或汽封系统进水。此时应开启轴封调节器的旁路阀门,检查除氧器是否满水(轴封供汽来自除氧器时)。如果满水,迅速降低其水位,倒换轴封的备用汽源。
二、真空缓慢下降的原因和处理
因为真空系统庞大,影响真空的因素较多,所以真空缓慢下降时,寻找原因比较困难,重点可以检查以下各项,并进行处理。
1、循环水量不足
循环水量不足表现在同一负荷下,凝汽器循环水进出口温差增大,其原因可能是凝汽器进入杂物而堵塞。对于装有胶球清洗装置的一机组,应进行反冲洗。对于凝汽器出口管有虹吸的机组,应检查虹吸是否破坏,其现象是:凝汽器出口侧真空到零,同时凝汽器入口压力增加。出现上述情况时,应使用循环水系统的辅助抽气器,恢复出口处的真空,必要时可增加进入凝汽器的循环水量。 凝汽器出人口温差增加,还可能是由于循环水出口管积存空气或者是铜管结垢严重。此时应开启出口管放空气阀,排除空气或投入胶球清洗装置进行清洗,必要时在停机后用高压水进行冲洗。
2、凝汽器水位升高
导致凝汽器水位升高的原因可能是凝结水泵入口汽化或者凝汽器铜管破裂漏入循环水等。凝结水泵入口汽化可以通过凝结水泵电流的减小来判断,当确认是由于此原因造成凝汽器水位升高时,应检查水泵入口侧兰盘根是否不严,漏入空气。 凝汽器铜管破裂可通过检验凝结水硬度加以判断。
3、射水抽气器工作水温升高
工作水温升高,使抽气室压力升高,降低了抽气器的效率。当发现水温升高时,应开启工业水补水,降低工作水温度。
4、真空系统漏入空气
真空系统是否漏入空气,可通过严密性试验来检查。此外,空气漏入真空系统,还表现为凝结水过冷度增加,并且凝汽器端差增大。
汽轮机运行中,凝汽器真空下降,将导致排汽压力升高,可用焓减小,同时机组出力降低;排汽缸及轴承座受热膨胀,轴承负荷分配发生变化,机组产生振动;凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形,甚至断裂;若保持负荷不变,将使轴向推力增大以及叶片过负荷,排汽的容积流量减少,末级要产生脱流及旋流;同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,有可能损伤叶片。
因此机组在运行中发现真空下降时必须采取如下措施:
1、发现真空下降时首先要对照表计。如果真空表指示下降,排汽室温度升高,即可确认为真空下降。在工况不变时,随着真空降低,负荷相应地减小。
2、确认真空下降后应迅速检查原因,根据真空下降原因采取相应的处理措施。
3、应启动备用射水轴气器或辅助空气抽气器。
4、在处理过程中,若真空继续下降,应按规程规定降负荷,防止排汽室温度超限,防止低压缸大气安全门动作。
凝结水系统异常及处理-凝结水泵汽化或漏空气
1、现象
(1) 凝结水泵出口压力摆动,流量不稳或到零,电动机电流下降或摆动;
(2) 泵体发出异音,出口母管振动,逆止门发出撞击声。
2、原因
(1) 凝汽器水位低;
(2) 凝结水泵入口管漏空气;
(3) 凝结水泵入口滤网堵;
(4) 凝结水流量低再循环门动作不正常。

3、处理
(1) 检查凝汽器热井水位是否正常,若凝汽器热井水位低补水至正常水位;
(2) 检查凝结水泵盘根及密封水情况,调整密封水量正常;
(3) 检查凝结水泵抽空气门开,备用泵密封水正常;
(4) 若凝结水泵入口滤网堵,倒泵运行,凝结水流量低再循环门动作不正常,开启再循环旁路门;
(5) 经上述调整无效时,启动备用泵,停止故障泵。
二、 凝汽器热井水位高
1、现象
(1) “凝汽器热井水位高”报警;
(2) DCS上凝汽器热井水位显示高;
(3) 就地水位计指示高;
(4) 真空降低。
2、原因
(1) 凝结水泵故障;
(2) 凝汽器铜管泄漏;
(3) 凝汽器水位调节失灵;
(4) 除氧器水位调节失常或除氧器水位异常;
(5) 低压加热器泄漏。
3、处理
(1) 检查凝结水泵运行是否正常,否则启动备用泵,停止故障泵,联系检修处理;
(2) 检查凝汽器补水调节门动作是否正常,进水太大关小调节门或关闭隔离门;
(3) 若凝汽器铜管泄漏,进行凝汽器半面检漏,当凝结水含钠达停机值时,故障停机;
(4) 检查凝结水再循环是否误开引起凝结水至除氧器流量过低,及时关闭或调整再循环;
(5) 若9、10号低压加热器泄漏,汇报值长,停止低加水侧;
(6) 若凝汽器水位上升过快,可开启6号低压加热器出口门前放水门放水至正常。
三、凝汽器热井水位低
1、现象
(1) “凝汽器热井水位低”报警;
(2) DCS上凝汽器热井水位显示低;
(3) 就地水位计指示低。
2、原因
(1) 凝汽器补水调节门异常;
(2) 凝结水系统泄漏;
(3) 除氧器水位调节失常。
3、处理
(1) 检查凝汽器补水调门动作是否正常,否则开启补水调门旁路门补至正常水位;
(2) 检查凝结水系统有无泄漏,及时处理;
(3) 若除氧器水位调节门动作不正常,及时联系检修处理;
(4) 检查6号低压加热器出口放水门是否误开,若误开及时关闭。
四、凝结水泵跳闸
1、 现象
(1)CRT报警,电流到零,凝结水母管流量骤降,出口压力稍降,备用凝结水泵联启,凝汽器热井水位上升,除氧器水位下降。
2、处理
(1) 首先确认备用凝结水泵自启,否则手启,调整凝汽器水位和除氧器水位至正常值;
(2) 如备用泵启动不成功,可强行再启动一次备用泵。强启不成功则凝结水中断,请示值长停机处理;
(3) 查明跳闸原因。

五、凝汽器泄漏
1、现象
(1)凝结水导电度、硬度、二氧化硅等大幅度增加,化学除盐水量减少,凝汽器水位升高。
2、 处理
(1) 根据凝汽器检漏装置检测结果和热井水质,判断哪只凝汽器可能泄漏;
(2) 降低机组负荷到700MW以下,凝汽器单侧隔离查漏,关闭隔离侧抽空气门;
(3) 缓慢关闭待解列凝汽器进水门,注意循环水泵电流及真空变化情况,若真空无法维持,继续减负荷直至真空稳定;
(4) 关闭待解列侧凝汽器出水门;
(5) 逐渐开启待解列侧凝汽器水室放水门及放气门进行放水;
(6) 待解列侧凝汽器放水结束后,注意机组汽水品质的变化情况,若明显好转,说明隔离正确,否则可按上述方法进行另一侧凝汽器隔离,通知检修人员进行查漏、堵漏;
(7) 待解列侧凝汽器查漏、堵漏工作结束,进行试通循环水,若水质无明显变化,则恢复机组正常运行;
(8) 若凝结水品质下降,影响到机组正常运行时,按汽水品质下降的有关规定处理。
汽轮机凝结水系统作为凝汽式汽轮机组最主要的凝汽设备,其任务是在汽轮机排汽口建立并保持高度真空,把汽轮机的排汽凝结成水,通过凝结水泵送至除氧器,形成供给锅炉的给水;凝汽器真空的好坏会直接影响机组正常工况的运行,可以说凝汽器运行效果的优劣直接会影响到汽轮机组的安全、经济、高效运行。
由于汽轮机排出的乏汽被冷却凝结成水,其比容急剧缩小。如蒸汽在绝对压力4Kpa时蒸汽的体积比水的体积大3万多倍,当排汽凝结成水后,体积就大为缩小,使凝汽器形成高度真空。
扩展资料:
汽轮机凝结水系统的作用:
使驱动汽轮机做功后排出的蒸汽变成凝结水的热交换设备。蒸汽在汽轮机内完成一个膨胀过程后,在凝结过程中,排汽体积急剧缩小,原来被蒸汽充满的空间形成了高度真空。凝结水则通过凝结水泵经给水加热器、给水泵等输送进锅炉,从而保证整个热力循环的连续进行,其作用如下:
1、在汽轮机排汽口造成较高真空,使蒸汽在汽轮机中膨胀到最低压力,增大蒸汽在汽轮机中的可用焓降,提高循环热效率。
2、将汽轮机的低压缸排出的蒸汽凝结成水,重新送回锅炉进行循环。
3、汇集各种疏水,减少汽水损失。
4、凝汽器也用于增加除盐水(正常补水)。
-主凝结水系统
-凝结水净化系统
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