经过植物化学家的分析,认为这些乳白色液体(有时候稍微带一点**或粉红色),是一种高分子不饱和碳氢化合物。又发现大多数乳汁里含有一定量的橡胶原料。但这些橡胶与热带所产的那种做轮胎用的橡胶不完全一样,而且数量和质量比真正橡胶树差多了。另外还含有水分、蛋白质、色素、树脂类物质、糖及灰分等等。
当然,也不是所有植物乳汁里都含有橡胶原料的,如路边经常可以见到一种叫“猫儿眼”(又名泽漆)的野草里就只含有少量的乳脂、草酸钙、皂素等物质。
另外,有些乳汁还可以吃,在南美洲亚马孙河流域,生长一种热带树,当地人叫它“索尔维拉”,这种又浓又白的乳汁很象牛奶,只要用清水把它冲淡,煮沸以后,便成为象牛奶一样美味可口的饮料了。
有一些植物会流乳汁,是利用它来自卫的。有一种开绿色花的草本植物,名叫甘遂,它的枝条或叶子,都含有牛奶似的浆液,这种浆液非常非常毒,只要一小滴滴在人的舌头上,就会感到喉咙和嘴里热得象在燃烧,一直要相隔几小时以后才会好一些。如果吞下少量的浆液,就会有被毒死的危险。甘遂这种植物就是利用它的这种毒液,作为自卫的武器,所以动物是不敢侵犯它们的。
含有乳汁的植物还有很多很多种,生长在山坡上的藤本植物——萝蘼和普通常见的桑树、构树都含有一定量的乳白色乳汁。桑树的乳汁可解蜈蚣毒,构树的乳汁可以涂治疥癣等皮肤病。有一些大戟属的植物乳汁里含有30~40%类似原油的碳氢化合物,可提炼出石油,美国科学家们已在大戟属的绿玉树、续随子、三角大戟等的乳汁中提取过石油,现还在进一步研究。
如此看来,植物的乳汁,实质上是一个相当复杂的物质,除含有几种共同性的化学成分外,每种植物还含有它的特殊成分,所以,不同植物所含的乳汁,有不同的用途。
双液注浆工法是以改良土壤为目的,一方面增加土质的强度,另一方面又可以达到止水堵漏的效果。经过近三十年的发展,此工法已经成为地基处理不可缺少的施工方法并已被广泛地利用。针对各种复杂的地层,根据工程的实际情况需要注入各种类型的注浆材料,就必须采用多种注浆工法,才能达到设计要求及预想的改良效果。虽然以改良土壤的强度和止水性能是地基处理的主要目的,但在实际施工过程中,都会遇到不同的问题而陷入困境。对于我们来说,地质改良的效果是第一位的,为使地层保持自然状态,仅仅使用水和土来达到改良效果是我们今后的研究方向。任何的工法都有自身的长处和短处,而双液注浆技术,比其它类型地基处理工法都有广泛地适用性,可以满足越来越复杂的地基处理工程的要求。由于浆液混合方式和注浆的方向性可随时调节,注浆材料的凝胶时间可以从瞬结到缓结,配比可任意搭配,以及能够实现定向、定量、定压注浆施工。悬浊液型及溶液型的浆液,能够解决不同地质条件的地基处理问题。随着城市建设发展的需要,地下地铁、电力隧道、热力隧道、山岭隧道、引水及排水工程等建设任务越来越繁重,以及堤坝、桥梁、道路、机场跑道等其它工业与民用建筑的发展,双液注浆技术作为地基处理方法的一种,将得到更广泛的应用。 土层注浆的目的包括堵水和加固两方面,是一种古老而又新型的地基处理方法。目前国内常采用的注浆施工方法多为静压注浆法。高压喷射注浆法。深层搅拌注浆法等。经多年工程实践,这些方法都取得了成功的经验,并总结出行之有效的工艺、工法。这些方法各有其特点和适用范围。我们借鉴国外先进技术,开发研究了双液注浆技术,并应用于工程实践取得了极好的成效。 双液注浆技术是采用钻机钻孔至预定深度后注浆。浆液有两种,即A液和B液。两种浆液通过端头的浆液混合器充分混合。注浆时实施定向、定量,定压注浆,使岩土层的空隙或孔隙间充满浆液并固化,改变了岩土层的性状。 特点 (1)注浆过程中注浆管不回转,不发生浆液溢流现象,有利于保护环境不受污染。 (2)浆液分溶液型(A、B液组成)和悬浊型(A、C液组成)。浆液对土层有很强的渗透性,采用调节浆液配比和注浆压力的办法可使注浆范围人为控制;凝结时间可以调节,并以复合注入施工。 (3)钻杆端头的浆液混合器可使两种浆液完全混合,使浆液均匀。 (4)可从地面垂直注浆,亦可倾斜注浆,适当增加注浆压力,可进行水平放射注浆。 (5)从钻孔至注浆完毕,可连续作业。 (6) 注浆材料可以是水玻璃、二氧化硅系胶负体等,材料来源广泛。 (7)适用范围广,可用于各种土层。 双液注浆技术的适用范围 (1)盾构、隧道及地下工程。如盾构隧道、及地下工程周围土层改良盾构、隧道及地下工程掘进竖井洞口地层加固,地下管线保护、隧道通过地面建筑物基础的跟踪注浆等。 (2)深基坑工程。如防止基坑底面隆起止水帷幕。保护基坑外地下管线和建筑物的注浆加固。 (3)既有建(构)筑物或拟建建(构)筑物基础加固工程。如注浆改良地基提高地基载重力,控制沉降量,沉降差和沉降速率。
北极星大气网讯:摘 要针对目前国内电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫中脱硫石膏脱水的常见问题,进行原因分析,并根据分析结果提出可行的改造措施,对提高脱硫石膏的质量有一定的参考价值。
关键字:湿法脱硫;脱水;脱硫石膏
1 脱硫石膏脱水现状
石灰石-石膏湿法脱硫采用石灰石(石灰)浆液作吸收剂吸收烟气中的二氧化硫,经过一系列的化学反应后生成石膏。据统计,全国每年待处理的脱硫石膏达 1000 万吨以上。脱硫石膏的主要成分是二水硫酸钙,可以代替天然石膏生产不同用途的石膏制品。石膏含水率是衡量石膏品质的一个重要指标,其值的高低直接影响到脱硫石膏的实际应用价值,但石膏脱水处理较为困难。因石膏品质不合格,造成大量石膏不能进行综合利用,作为一般固体废物进行处置,给企业增加了大量的成本。
大唐 XX 电厂 3、4 号机组脱硫系统于 2006 年 12 月完成建设并通过环保验收。2014 年系统完成增容改造,两台机组分别增设一台预洗塔及两台浆液循环泵。在增容改造和超低改造期间,脱水系统未进行增容改造。石膏脱水系统主要设备有石膏旋流器、石膏浆液罐、石膏浆液排出泵以及真空皮带机(含真空泵), 石膏浆液旋流器浓缩效果差, 真空皮带脱石膏含水率高,石膏脱水异常,频繁出现含水率高,呈稀泥状现象, 脱硫系统水平衡无法维持。
2 石膏脱水异常分析
21 脱水机出力情况分析
物料平衡计算显示,增容改造和超低改造后,单台机组石膏产量为 294 t/h,2 台机组合计产量为 588t/h,前后两次改造,均未改造脱水机,维持原设计的单台出力 44 t/h,脱水机无法满足一运一备的设置需要。但是,脱硫系统通常在 80%负荷下运行,且入口含硫量在 2000mg/Nm3,低于设计值。所以按照目前运行工况,现有脱水机出力满足工艺需要。
22 石膏颗粒粒径问题分析
根据预洗塔浆液化验结果报告,可知石膏旋流器入口石膏颗粒粒径 D50 为 1429μm,远低于 50%以上颗粒粒径>35μm的要求。石膏粒径受到浆液停留时间和含灰量等因素影响,其中前者是最大的影响因素。浆液停留时间一般要求在 15 小时以上,才能保证颗粒粒径>35μm。在进行工艺设计时,预洗塔和吸收塔的浆液停留时间均应为 15 小时,但实际运行时,预洗塔液位仅为 75m,通过计算可知,预洗塔浆池浆液停留时间约为 11 小时,与化验报告结果一致。运行时一旦调整到设计液位,预洗塔和吸收塔又容易出现浆液倒流或者液位控制困难,只能采用低液位运行措施。
23 石膏旋流器问题分析
石膏旋流器效果表现上是溢流、底流均大幅度偏离设计值,但根据预洗塔旋流器入口浆液的化验报告可知,原本含固量应在 15%左右的石膏浆液,实际含固量高达 275%(3 号预洗塔旋流器入口)。现有的石膏旋流器是基于 15%含固量设计的,无法满足现在实际运行工况的需要。因此,为达到预期旋流效果只有两种途径,一是采取措施,调整石膏浆液的含固量,以满足现有旋流器的选型要求;二是更换石膏旋流器,按照现有石膏浆液的成分情况对旋流器进行重新选型。
24 废水旋流器问题分析
同样从预洗塔旋流器入口浆液的化验报告的数据来看,碳酸钙(Ca CO3) 含量为 412%(3 号预洗塔) 和 570%(4 号预洗塔),含量偏高(正常控制在 3%以下,最大 5%),其结果一方面是加大了石灰石耗量,另一方面就是降低了石膏品质(石膏含量相对降低),但其含量并不影响石膏结晶颗粒大小。
25 氧化效果分析
从预洗塔旋流器入口浆液的化验报告的数据来看,亚硫酸钙(Ca SO3·1/2H2O)含量为 005%(3 号预洗塔)和 004%(4 号预洗塔),属于正常范围(正常范围一般在 04%以下,05%以下均属于可接受范围)。所以氧化效果没有问题。
26 碳酸钙含量情况分析
27 水平衡控制困难问题分析
串塔工艺系统是理想化的系统,即主要脱硫反应在一级塔,二级塔中去除少量 SO2及大部分粉尘,而二级塔产生的石膏则通过浆液流动,汇同一级塔产生的石膏一起,由一级塔统一打入脱水系统。系统中补充的工艺水,除了设备冷却水等进入外,最大的加入水来自于除雾器冲洗水。XX 项目也是采用的上述工艺思路,但实际上,由于水蒸发主要发生在一级塔(一级塔进出口温差大),而补水(除雾器冲洗水)最大量则发生在二级塔(二级塔进出口温差基本为 0,所以蒸发出的水量很小),所以二级塔更容易出现水平衡控制困难问题。工艺设计文件显示,吸收塔(即二级塔)设计液位比预洗塔(一级塔)仅仅高出 13m,而两塔之间相距直线距离约 18m,联通管道管径 DN500,根据伯努利方程,
计算得出,联通管道内石膏浆液的流速约为 51m/s,而吸收塔由于除雾器冲洗水量大(约 86m3/h),但蒸发量小(吸收塔进出口温差小),所以吸收塔液位无法通过联通管道快速调整好。同时,若吸收塔连续运行,其塔内浆液密度将随着水量的增加而持续降低,将会影响石膏结晶,导致石膏脱水困难。
3 整改方案
针对 XX 电厂脱硫系统存在的问题,可通过以下改造进行降低石膏含水率:
31 新增石膏倒浆泵
有效增加两塔间浆液的混合程度及速度,使两塔浆液在短时间内充分混合,将整个脱硫系统的水平衡维持于正常水平,可有效解决石膏结晶困难的问题。本次技改为每个机组预洗塔和吸收塔分别设置 1 台倒浆泵,两个机组共设置 4 台倒浆泵,倒浆泵为变频泵,流量为 300m3/h。其中吸收塔倒浆泵放置于吸收塔旁原扩容排浆泵间,预洗塔倒浆泵放置于预洗塔石膏排除泵间。
32 更换石膏旋流器
进入石膏旋流器的石膏浆液含固量偏高、颗粒粒径远低于正常值,现有石膏旋流器已不能满足要求,需要更换。目前现场共有 4 台石膏旋流器,其中,石膏旋流器 A/B 出力为 641m3/h,石膏旋流器 C/D 出力 130 m3/h。现更换石膏旋流器,并加大出力,更换后石膏旋流器 A/B 出力为 100m3/h,6 个旋流子,备用 1个旋流子;石膏旋流器 C/D 出力 150 m3/h,8 个旋流子,备用 1个旋流子。
33 更换滤布滤饼冲洗水泵
现共有 4 台滤布滤饼冲洗水泵,3 运 1 备,流量为 106m3/h。目前滤布滤饼冲洗喷嘴存在堵塞情况,致使滤布再生无法满足要求,进而导致石膏脱水异常,这是由冲洗水泵流量过低造成的,因此需要对滤布滤饼冲洗水泵进行更换,提高冲洗水流量,将原有四台滤布冲洗水泵全部更换为 25m3/h,每两台冲洗水泵对应一台皮带机,按照 1 运 1 备方式运行。现滤布滤饼冲洗水箱有效容积为 3m3,容积不能满足改造后要求,需要进行扩容改造,扩容后容积为 6m3。
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